8月21日5時2分,大唐石門公司1號機組在調峰停運3天后開機并網運行,創下熱態開機僅耗油6.61噸的歷史新低,為該公司節能降耗“人民戰爭”再添亮點。

8月20日,該公司接電網令開1號機。20日23時點火開機,21日5時2分并網,21日5時58分退油全粉燃燒,整個開機過程平穩可控,從點火到退油僅耗時7小時,創下熱態開機耗油6.61噸的歷史記錄。而開機方式的優化則是此次亮點的最大“功臣”。
一直以來,該公司與其它兄弟單位一樣,采取點火后半小時啟動第一套制粉系統,并網升負荷至12萬千瓦后再啟動第二套制粉系統。此種方法開機,初始階段安全穩定,有效防止了因低負荷燃燒不完全引發的尾部煙道再燃燒事件,但卻可能會因制粉慢,粉倉粉位低而導致并網后升壓緩慢,燃燒不穩,拉長了機組升負荷時間,同時伴隨汽溫異常、粉管燒損等風險,對機組的安全性和經濟性都有一定的影響。
2017年4、5月份,該公司2臺火電機組頻繁地為水力發電調峰,在連續幾次發生超溫事件后,傳統開機方式對機組安全和經濟產生的不利因素進一步暴露與凸顯。
辦法總比困難多。在經過充分的思考、論證與試驗后,該公司對開機方式進行了優化,即將第二套制粉系統啟動時間提前到中速暖機階段,為了堅決杜絕因低負荷燃燒不完全而可能導致的“尾部煙道再燃燒”,工作人員采取并網后空預器吹灰、SCL脫硝系統吹灰、帶正常負荷后全爐膛吹灰、加強對制粉系統的嚴格監視,多管齊下,各類安全隱患得到有效控制,優化后開機方式的優點充分展現。
據悉,優化后的開機方式,共有三大優點,一是能保證粉倉粉位充足,升負荷平穩,有效避免了超溫和粉管燒損, 安全性進一步提高,二是消除了因粉位不足造成的升負荷遲延,有效縮短機組升至滿負荷時間,為機組搶發電量創造了有利條件;三是整個開機過程提前1小時退油,冷、熱態開機均可節油1至1.5噸,為節能降耗再立新功。(馬桂芳)



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